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10KV断路器维护案例

发布日期 2020-04-04
一、产品型号参数
型号:Vmax 12(手车式) 额定电压:12KV 额定电流:630A
二、故障概述
1.自动合闸失败,合闸成功率低。
2.自动合闸时出现无动作反应,储能正常;
3.手动合闸成功率低,合闸成功率靠“运气”;
4.为了成功手动合闸,操作人员拆除合闸闭锁电磁铁线圈,使用手动合闸成功率低;
三、故障排除
1.控制回路
(1)检查全部开关控制回路无接头松动;
(2)触发控制开关能正常使用;
(3)使用万用表测量合闸开关触点正常;
(4)各回路空开能正常运行;
2.高压断路器辅助功能测试
(1)断开地面开闭所开关,将隔离开关退出。
(2)使用其测试电源连接回路柜“控制电源”空开,接通电源观察合闸闭锁电磁铁运行正常(图中A);(此次维护我所检修维护工程师使用测试仪器所提供的直流电源,将电压升至60V电磁铁动作,说明电磁铁能正常运行)
(3)接通测试电源观察储能机构动作且正常储能;
(4)转动合闸位置观察合闸电磁铁正常动作(图中B);
(5)转动分闸位置观察分闸电磁铁(脱口)正常动作(图中C);

3.如以上检查均无故障,此时我方工程师怀疑合闸机构故障;
4.断开测试电源
(1)将断路器面板打开,拆除合闸闭锁电磁铁(以便手动合闸测试检查,也可以不拆除,需要将电磁铁芯往上提起才能操作手动合闸);

(2)手动储能成功,按下合闸按钮听见合闸声音,但是合闸指示牌任然显示“断开”;
(3)继续手动储能观察机构位置,发现开关机构待合闸挂扣未能到指定位置;
(4)使用工具将其轻轻拨动到指定位置,按下合闸按钮合闸成功;反复操作均合闸成功;


四、故障处理及保养
1.故障处理
(1)使用干净毛巾(棉布)将转动轴及挂扣进行积碳及废润滑脂清理;

(2)清理合闸转动轴连接摩擦处进行积碳及废润滑脂清理;

(3)转动轴的转动弹簧修复,增加弹簧力量;

(4)处理过后进行反复手动合闸均成功;
2.保养
(1)使用新润滑脂将清理过后的转动轴及挂扣摩擦处进行润滑处理;

(2)检查所有电磁铁连接、转动轴、机构动作摩擦处均需要进行清理打润滑脂处理;
(3)装上真空断路器外壳;
(4)使用检修车将开关退出,将开关放在检修车上;
(5)使用润滑脂将开关滑轨进行上油处理;

(6)检查开关控制回路插线排,由于插线排插针长期运行容易产生拉弧积碳,需要使用细砂纸进行处理;

五、总结
1.真空断路器由于在运行中,合闸分闸操作。开关转动轴、机构动作部位等由于灰尘严重、润滑脂污染增加摩擦力。使其开关在待合闸就位时达不到正确位置。
2.因此在开关运行到一定时间时(常分、合闸开关建议三个月保养一次);
3.分闸后按照操作要求开关手车必须退出,因此手车滑轨也容易出线润滑脂污染减少的情况;手车滑轨如果不到位也会导致合闸不成功、二次控制回路不能运行等故障;
4.高压真空断路器保养项目明细
序号 位置名称 易出现故障 保养方式 备注
1 控制回路保险 二次电源及控制失效 检查更换
2 控制回路触发开关 无法使用 检查更换
3 闭锁电磁铁 无法合闸 通电是否动作,更换
4 合闸、分闸电磁铁 无法合、分闸 通电是否动作,更换
5 机构各部位动作摩擦处 待合、待分闸位置不正确无法实现 清理废润滑脂,重新上新润滑脂
6 手车滑轨 手车无法到位 清理废润滑脂,重新上新润滑脂
7 定、动触头 拉弧,产生大电流导致保护分闸 清理积碳并且重新上导电脂
8 预防性试验 断路器整体运行故障 1.绝缘电阻测试
2.导电回路电阻测试
3.特性试验
4.交流耐压试验

5.高压开关在维护保养时需要将前端隔离退出,或者在进行开闭所断开;或者可以将开关手车退出至检修车上进行保养;
6.真空断路器需要定期进行保养维护、预防性试验;



重庆红岩电力设备研究所(普通合伙)
日期:2020年03月27日






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