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一、產品型號參數 型號:Vmax 12(手車式) 額定電壓:12KV 額定電流:630A 二、故障概述 1.自動合閘失敗,合閘成功率低。 2.自動合閘時出現無動作反應,儲能正常; 3.手動合閘成功率低,合閘成功率靠“運氣”; 4.為了成功手動合閘,操作人員拆除合閘閉鎖電磁鐵線圈,使用手動合閘成功率低; 三、故障排除 1.控制迴路 (1)檢查全部開關控制迴路無接頭鬆動; (2)觸發控制開關能正常使用; (3)使用萬用表測量合閘開關觸點正常; (4)各迴路空開能正常運行; 2.高壓斷路器輔助功能測試 (1)斷開地面開閉所開關,將隔離開關退出。 (2)使用其測試電源連接迴路櫃“控制電源”空開,接通電源觀察合閘閉鎖電磁鐵運行正常(圖中A);(此次維護我所檢修維護工程師使用測試儀器所提供的直流電源,將電壓升至60V電磁鐵動作,說明電磁鐵能正常運行) (3)接通測試電源觀察儲能機構動作且正常儲能; (4)轉動合閘位置觀察合閘電磁鐵正常動作(圖中B); (5)轉動分閘位置觀察分閘電磁鐵(脫口)正常動作(圖中C);
3.如以上檢查均無故障,此時我方工程師懷疑合閘機構故障; 4.斷開測試電源 (1)將斷路器面板打開,拆除合閘閉鎖電磁鐵(以便手動合閘測試檢查,也可以不拆除,需要將電磁鐵芯往上提起才能操作手動合閘);
(2)手動儲能成功,按下合閘按鈕聽見合閘聲音,但是合閘指示牌任然顯示“斷開”; (3)繼續手動儲能觀察機構位置,發現開關機構待合閘挂扣未能到指定位置; (4)使用工具將其輕輕撥動到指定位置,按下合閘按鈕合閘成功;反復操作均合閘成功;
四、故障處理及保養 1.故障處理 (1)使用乾淨毛巾(棉布)將轉動軸及挂扣進行積碳及廢潤滑脂清理; (2)清理合閘轉動軸連接摩擦處進行積碳及廢潤滑脂清理;
(3)轉動軸的轉動彈簧修復,增加彈簧力量;
(4)處理過後進行反復手動合閘均成功; 2.保養 (1)使用新潤滑脂將清理過後的轉動軸及挂扣摩擦處進行潤滑處理; (2)檢查所有電磁鐵連接、轉動軸、機構動作摩擦處均需要進行清理打潤滑脂處理; (3)裝上真空斷路器外殼; (4)使用檢修車將開關退出,將開關放在檢修車上; (5)使用潤滑脂將開關滑軌進行上油處理;
(6)檢查開關控制迴路插線排,由於插線排插針長期運行容易產生拉弧積碳,需要使用細砂紙進行處理; 五、總結 1.真空斷路器由於在運行中,合閘分閘操作。開關轉動軸、機構動作部位等由於灰塵嚴重、潤滑脂污染增加摩擦力。使其開關在待合閘就位時達不到正確位置。 2.因此在開關運行到一定時間時(常分、合閘開關建議三個月保養一次); 3.分閘后按照操作要求開關手車必須退出,因此手車滑軌也容易出線潤滑脂污染減少的情況;手車滑軌如果不到位也會導致合閘不成功、二次控制迴路不能運行等故障; 4.高壓真空斷路器保養項目明細 序號 位置名稱 易出現故障 保養方式 備註 1 控制迴路保險 二次電源及控制失效 檢查更換 2 控制迴路觸發開關 無法使用 檢查更換 3 閉鎖電磁鐵 無法合閘 通電是否動作,更換 4 合閘、分閘電磁鐵 無法合、分閘 通電是否動作,更換 5 機構各部位動作摩擦處 待合、待分閘位置不正確無法實現 清理廢潤滑脂,重新上新潤滑脂 6 手車滑軌 手車無法到位 清理廢潤滑脂,重新上新潤滑脂 7 定、動觸頭 拉弧,產生大電流導致保護分閘 清理積碳並且重新上導電脂 8 預防性試驗 斷路器整體運行故障 1.絕緣電阻測試 2.導電迴路電阻測試 3.特性試驗 4.交流耐壓試驗
5.高壓開關在維護保養時需要將前端隔離退出,或者在進行開閉所斷開;或者可以將開關手車退出至檢修車上進行保養; 6.真空斷路器需要定期進行保養維護、預防性試驗;
重慶紅岩電力設備研究所(普通合夥) 日期:2020年03月27日
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